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続 こまった こまった・・・
- gakutyo harenti
- 2016年3月27日
- 読了時間: 2分
TheMicroを絶賛修理中 さとう(仮)です.
前回の記事で直ったっ的なことを書きましたが
駄目でした
(´・ω・`)
遡ること2日前
・・・
夜,出力放置で就寝Zzz・・・
そこそこ期待して起床
あれ!?
マジカッ!!
症状を確認するために昼間に監視のもと再度出力
アカン・・・

何がどうアカンかったかというと
完全に脱調してる(たぶん)
右が深残で作業をしてもらった夜モデル
右が翌早朝に作業をしてもらった監視モデル
(TheMicroには優秀な統合ソフトがついているのでそちらを使用
設定は充填率:Low,精度:Mid)
一応どこが悪いかを検証するために
朝モデルは3Dプリンターに対して全面を正面に
監視モデルは3Dプリンターに対して左側面を正面にして出力
これで脱調しているモータがわかる(はず)


特に症状が如実なのが朝モデル(右)の肩あたり
ガッツリずれとる
そして,監視モデル(左)は胸辺りが前後方向にずれてる(気がする)
よって導き出される結論はX軸が脱調してる
かもしれないってこと
脱調じゃないとすればレールがひん曲がってるとかそのへんかな・・・
ぶっちゃけ,Y軸にもズレが出てるっぽいからバラシは確定!
(´・ω・`)
とにもかくにも
まだ先は長そうだし,少しずつ直していこうかな
次に書く記事は
マイクロちゃんはひとまず置いといて
Trino2で改めて遊ぼうかと今日この頃
ではでは ノシ